Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

Peningkatan Stabilitas Mesin Penetas Telur Puyuh Upaya Untuk Kelangsungan Budidaya Burung Puyuh Faizi, Muhammad Nur; Hadi, Abdul; Marzuarman, Marzuarman
DIKEMAS (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Vol 1, No 1: 2017 - DIKEMAS
Publisher : Politeknik Negeri Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (334.432 KB) | DOI: 10.32486/jd.v1i1.160

Abstract

Burung Puyuh merupakan hewan peralihan yang semula bersifat liar kemudian diadaptasikan menjadi hewan yang dapat diternakkan. Oleh karena itu, banyak permasalahan yang dihadapi para peternak yang masih baru. Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diusulkan adalah untuk meningkatkan kualitas budidaya burung puyuh, memberikan peningkatan stabilitas terhadap mesin penetas telur puyuh sehingga membantu kelompok budidaya dalam menjalankan usahanya dan meningkatkan harga jual bibit burung puyuh. Target khusus yang akan dicapai dalam kegiatan ini adalah sosialisasi penggunaan Partikel Board untuk rumah mesin penetas telur puyuh sehingga pemerintah desa atau pemerintah daerah kabupaten bengkalis dapat mengalokasikan dana untuk penerapan Partikel Board sebagai bahan dari mesin penetas telur puyuh di kelompok budidaya yang ada di Kabupaten Bengkalis. Metoda yang akan dilaksanakan adalah membuat sistem peningkatan mesin penetas telur puyuh yang terbuat dari bahan Partikel Board dengan daya yang digunakan lebih rendah namun temperatur di dalamnya tetap stabil. Mesin penetas ini terdapat 2 buah lampu pijar dengan daya rendah yaitu masing-masing 7 watt akan meningkatkan stabilitas mesin penetas tersebut. Hasil akhir akan di sosialisasikan di media sosial.
Rancang Bangun ROV (Remotely Operated Vechile) Untuk Mengukur Kedalaman Air Berbasis Sensor MS5803-14BA Marzuarman, Marzuarman; Faizi, M. Nur; Stephan, Stephan
ELKHA : Jurnal Teknik Elektro Vol. 12 No. 1, April 2020
Publisher : Faculty of Engineering, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1767.725 KB) | DOI: 10.26418/elkha.v12i1.39833

Abstract

Water is an important compound for all forms of life on earth. The depth of water is closely related to productivity, vertical temperature, light penetration, density, oxygen, and nutrients. The depth of water affects biota which are cultivated. It is related to the pressure received in the water, because the pressure increases as the depth increases. This research makes Remotely Operated Vechile (ROV) to measure water depth using MS5803-14BA pressure sensor, joystick controller and eqipped with Arduino Mega as the control of the ROV. The ROV is also equipped with a camera to monitor the underwater condition. In this research, the ROV is designed to ease people in measuring the depth of water without diving. The ROV is designed to produce good measurements at depths above 1 meter, with error values of 0.3% to 2.1%. Therefore, ROV can be applied as a measurement media of the water depth. Moreover, the camera on the ROV is able to monitor underwater condition which gives good image results in clear water condition. Therefore, it is useful to search objects in the ocean.
Prototipe Timbangan Muatan Kapal Roro Berbasis Komputer Faizi, M Nur; Marzuarman, Marzuarman
Jurnal Fokus Elektroda : Energi Listrik, Telekomunikasi, Komputer, Elektronika dan Kendali) Vol 5, No 2 (2020): Jurnal Elektroda Vol 5 No 2
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33772/jfe.v5i2.12281

Abstract

Roro merupakan kapal penyebarangan laut yang dapat memuat kendaraan dengan kapasitas muatan tertentu sehingga dapat mengangkut kendaraan tersebut keluar masuk dermaga. Salah satu kelemahan dari aspek keselamatan dan kenyamanan yang terdapat pada kapal roro penyebrangan Dumai-Rupat Provinsi Riau, yaitu belum terdapat timbangan untuk mengetahui kapasitas muatan kapal roro yang beroperasi. Hal ini dibuktikan pernah terjadi peristiwa patah pada Ramp Door roro di perairan tanjung kapal rupat yang diduga penyebabnya adalah over kapasitas muatan. Untuk mengetahui berat dan kapasitas muatan roro, diperlukan suatu sistem yang berfungsi untuk memberikan informasi kapasitas muatan roro penyebrangan yang terkomputerisasi, baik per-unit kendaraan maupun total muatan maksimal yang mampu diangkut roro sesuai dengan izin operasi. Sistem yang akan dibuat menggunakan sensor Load Cell. Setelah dilakukan pengujian pada penelitian ini bahwa semakin berat jumlah beban yang diberikan maka semakin tinggi pula nilai error pengukuran. selisih terkecil yaitu 0,7 Kg dengan presentase error 0,01% yaitu pada pengukuran ke 1 dengan berat asli 51 Kg dan selisih terbesar yaitu 1,7 Kg dengan presentase error 0,02% yaitu pada pengujian ke 10 dengan berat asli 80 Kg.Kata Kunci — Ramp Door, Over, Error, Load Cell, Roro.
Prototipe Timbangan Muatan Kapal Roro Berbasis Komputer Faizi, M Nur; Marzuarman, Marzuarman
Jurnal Fokus Elektroda : Energi Listrik, Telekomunikasi, Komputer, Elektronika dan Kendali) Vol 5, No 2 (2020): Jurnal Elektroda Vol 5 No 2
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33772/jfe.v5i2.12281

Abstract

Roro merupakan kapal penyebarangan laut yang dapat memuat kendaraan dengan kapasitas muatan tertentu sehingga dapat mengangkut kendaraan tersebut keluar masuk dermaga. Salah satu kelemahan dari aspek keselamatan dan kenyamanan yang terdapat pada kapal roro penyebrangan Dumai-Rupat Provinsi Riau, yaitu belum terdapat timbangan untuk mengetahui kapasitas muatan kapal roro yang beroperasi. Hal ini dibuktikan pernah terjadi peristiwa patah pada Ramp Door roro di perairan tanjung kapal rupat yang diduga penyebabnya adalah over kapasitas muatan. Untuk mengetahui berat dan kapasitas muatan roro, diperlukan suatu sistem yang berfungsi untuk memberikan informasi kapasitas muatan roro penyebrangan yang terkomputerisasi, baik per-unit kendaraan maupun total muatan maksimal yang mampu diangkut roro sesuai dengan izin operasi. Sistem yang akan dibuat menggunakan sensor Load Cell. Setelah dilakukan pengujian pada penelitian ini bahwa semakin berat jumlah beban yang diberikan maka semakin tinggi pula nilai error pengukuran. selisih terkecil yaitu 0,7 Kg dengan presentase error 0,01% yaitu pada pengukuran ke 1 dengan berat asli 51 Kg dan selisih terbesar yaitu 1,7 Kg dengan presentase error 0,02% yaitu pada pengujian ke 10 dengan berat asli 80 Kg.Kata Kunci — Ramp Door, Over, Error, Load Cell, Roro.
Evaluasi Kelayakan Instalasi Listrik Gedung B Politeknik Negeri Bengkalis Stephan Asril; Marzuarman Marzuarman
INOVTEK - Seri Elektro Vol 2, No 1 (2020): INOVTEK Seri Elektro
Publisher : Politeknik Negeri Bengkalis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (399.833 KB) | DOI: 10.35314/ise.v2i1.1268

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kelayakan pada Instalasi Gedung B Politeknik Negeri Bengkalis.  Penelitian ini adalah penelitian evaluativ dengan Obyek dalam penelitian ini adalah Instalasi yang akan digunakan oleh jenis Mesin Perkakas mulai dari Panel Utama hingga pada titik akhir beban terpasangnya. Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan yang berdasarkan PUIL 2000. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelayakan instalasi listrik gedung B mulai dari supply utama (MDP) hingga sampai kesisi beban dalam hal ini adalah mesin perkakas adalah tidak layak dan tidak aman untuk digunakan dalam jangka panjang.
PROTOTYPE PENETRALISIR ASAP ROKOK PADA RUANGAN MENGGUNAKAN METODE CORONA DISCHARGE Marzuarman Marzuarman
INOVTEK POLBENG Vol 8, No 1 (2018): INOVTEK VOL.8 NO 1 - 2018
Publisher : POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (677.293 KB) | DOI: 10.35314/ip.v8i1.322

Abstract

Asap rokok yang dihirup oleh perokok pasif dan mencemari lingkungan dalam ruang maupun luar ruang sering disebut sebagai  Environmental Tobacco  Smoke (ETS). Dampak paling buruk yang dialami adalah terganggunya sistem pernapasan, karena didalam asap terkandung berbagai jenis gas yang berbahaya dan beracun. Untuk itu dikembangkan suatu alat yang mampu menetralisir asap tersebut dengan menggunakan generator ozon yang dihasilkan oleh proses corona discharge. Ozon akan mengionisasi gas-gas beracun tersebut menjadi oksigen dan membersihkan udara dari proses tersebut, sehingga metode ini dapat dikatakan efektif untuk sterilisasi udara. Ada beberapa tahapan dalam penelitian ini, pertama perancangan sistem, kedua pembuatan box, ketiga pembuatan power supply, keempat pembuatan generator ozon dan yang terakhir pengujian. Hasil dari pengujian ini menunjukkan alat yang dibuat mampu menetralisir asap dengan rata-rata waktu 3 menit 19 detik pada pengujian ruang dengan dimensi 40cm x 30cm x 30cm serta aman untuk digunakan.Kata Kunci:  Asap, Generator Ozon, Power Supply, Corona Discharge, Ionisasi.
PENGONTROLAN FLUKS DAN TORSI PADA MOTOR INDUKSI 3 FASA MENGGUNAKAN METODE DIRECT TORQUE CONTROL (DTC) BERBASIS PI DAN FUZZY LOGIC CONTROLLERS (FLC) M. Nur Faizi; Marzuarman Marzuarman
INOVTEK POLBENG Vol 7, No 2 (2017): INOVTEK Volume 7, No 2, November 2017
Publisher : POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1400.453 KB) | DOI: 10.35314/ip.v7i2.216

Abstract

Kontroler Proporsional Integral (PI) merupakan sebuah metode kontrol yang banyak diterapkan di bidang  industri sampai saat ini. Kontroler ini memiliki parameter-parameter pengontrol, yaitu konstanta proporsional  (Kp) dan konstanta integral (Ki). Pada metode PI konvensional, kedua parameter tersebut diturunkan dari  perhitungan matematis. Kesulitan penalaan atau Tuning parameter-parameter tersebut akan ditemui bila plant yang dikendalikan adalah sistem dengan orde tinggi. Maka dari itu, diperlukan suatu metode penala PI yang lebih baik dan dapat diterapkan dalam sistem orde tinggi. Metode penalaan PI dengan logika fuzzy dapat dilakukan secara otomatis tanpa melakukan pemodelan sistem. Pada metode ini nilai Kp dan Ki ditentukan berdasarkan sejumlah aturan-aturan yang ditetapkan oleh logika fuzzy. Input fuzzy berupa error dan delta error. Plant yang dikontrol adalah motor induksi 3 fasa dengan metode Dierect Torque Control (DTC). Pada pengujian didapatkan hasil penalaan parameter PI dengan logika fuzzy mampu menghasilkan tanggapan keluaran dengan rise time yang cepat, selisih tunak yang kecil, overshoot yang kecil, dan ketika sistem diberi gangguan, tanggapan keluaran akan tetap terjaga dalam kestabilan. Kata Kunci - Kontroler Proporsional Integral, Plant,  fuzzy, rise time, Tuning, Overshoot, Dierect Torque Control, Motor Induksi.
Perbandingan Metode Haar Cascade, YoloV3, dan TinyYoloV3 Dalam Mendeteksi Kendaraan Bermotor Berbasis Video Marzuarman; Stephan; Muharnis; Azizul; Doni Mirza Rinaldi; Bagas Prasetyo
ABEC Indonesia Vol. 10 (2022): 10th Applied Business and Engineering Conference
Publisher : Politeknik Caltex Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Motorized vehicles are one of the most important needs in everyday life. Every year in Indonesia there is always an increase in the number of motorized vehicles along with the increase in population. Many researchers in the field of information technology use image processing systems to investigate and develop systems that can be used on public roads, one of which is to detect motor vehicles. In general, the methods that are often used to detect objects are Haar cascade, YOLOV3, and TinyYOLOV3. In this study, a comparison was made, to determine the best accuracy of the three methods in detecting motorized vehicles. The test was carried out using Python 3.10 software that has been installed with OpenCV, where the test was carried out using a video with a duration of 1 minute 23 seconds which was downloaded from the youtube.com site. Based on the test results, the YOLOV3 method gets the best level of accuracy, which is 74%. For the Haar cascade method, the accuracy value is 41%, and TinyYOLOV3 produces an accuracy rate of 25%.
Penerapan Ais Transponder untuk Keselamatan Kapal Nelayan Supria, Supria; Romadhoni; Isna Yulia; Marzuarman; M Afridon; Hardiyanto
ABEC Indonesia Vol. 11 (2023): 11th Applied Business and Engineering Conference
Publisher : Politeknik Negeri Bengkalis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fishermen in the Bengkalis Strait are one of the livelihoods of the Bengkalis residents. Many fishermen who go on cruises do not apply traffic rules in the waters so that accidents often occur in the waters. In this study, it is proposed to apply AIS Transponder for monitoring the security and safety of ships around Bengkalis waters. The developed AIS Transponder is capable of sending and receiving AIS data installed on ships. From the results of the trials that have been carried out, it shows that the AIS transponder can transmit AIS data to the Polbeng AIS receiver and can track nearby ships that have AIS devices.
ANALISIS PEMANFAATAN SISTEM PENGENDALI DAN MONITORING BEBAN PADA KWH METER PRABAYAR R-1 BERBASIS INTERNET OF THINGS (IOT). Handayani, Sri; Zulfahri, Zulfahri; Setiawan, David; Marzuarman, Marzuarman
MULTITEK INDONESIA Vol 18, No 1 (2024): Juli
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/mtkind.v18i1.9081

Abstract

Energi listrik merupakan objek vital dalam aktivitas manusia dan kita melihat berbagai aktivitas manusia sangat bergantung pada listrik. Namun kita harus bijak dalam memanfaatkan energi listrik  agar nilai efisiensinya tidak terjadi pemborosan. Sebelumnya sudah dilakukan penelitian terkait pemantauan penggunaan energi listrik dengan memanfaatkan sensor PZEM-004T dan dengan menggunakan platform web untuk menampilkan data-data yg di-monitoring. Penelitian tersebut baru sampai ketahap monitoring dan belum sampai ke tahap pengontrolan. Pada penelitian ini penulis ingin membuat sebuah sistem pengendalian dan monitoring pada kWh meter prabayar R-1 agar beban bisa dikendalikan dan di-monitoring secara manual dan otomatis berbasis internet of things menggunakan aplikasi blynk. Sistem ini didesain  menggunakan nodeMCU ESP8266, arduino uno, PZEM004T, LCD 20x4, keypad, buzzer, modul relay dan modul mini UPS. Pengujian dilakukan membandingkan alat multifunction dengan alat monitoring yang dibuat dengan tingkat akurasi yang diperoleh sebesar 99,32%. Alat monitoring ini memiliki tingkat erornya sangat rendah dan sangat cocok digunakan sebagai alat monitoring dan pengontrolan pemakaian energi listrik. Jika ingin mendapatkan hasil yang lebih maksimal, pengujian bisa dilakukan dalam waktu yang lebih lama dan variasi beban lebih banyak lagi serta tampilan widget box perlu di upgrade ke akun premium untuk mendapatkan fitur-fitur lebih banyak lagi pada tampilan aplikasi blynk